近年来,我公司小革新、小设计、小改造、小发明、小建议“五小”活动常抓不懈,充分调动了广大职工在生产、项目建设和转型发展中的积极性、创造性和主动性,推动了企业技术进步。近日,我公司上报的《脱硫节能降耗研究》获2014年晋煤集团煤化工板块“五小”活动一等奖。
      《脱硫节能降耗研究》项目是根据碱液成分适当减少纯碱加入量,加大催化剂的加入量,提高碱液的再生效率,增强碱液的“造血”功能。加强对催化剂活化过程的监控,保证催化剂持续性加入,避免大量加入后再生反应剧烈造成催化剂流失的情况,加强碱液的过滤工作,抓好硫泡沫的沉降及过滤机的日常操作反洗,确保再生槽析出的硫泡沫能及时的处理,始终保持再生槽上有10mm厚的泡沫,保证再生槽液面的稳定。同时,搞好4台过滤贫液的压滤机的清洗过滤工作,根据分析的过滤后碱液中残硫含量,及时更换过滤布,改进碱液回收流程,将预脱硫的老再生槽停下来开一台再生槽运行,再生停留时间由30分钟缩短至15分钟。设置环形蒸汽吹堵管线,间断性的对吸气口用蒸汽吹堵,确保了喷射器的吸气量。
      目前该技术已在公司半水煤气脱硫装置上成功实施,吨氨醇脱硫的碱耗由5.34kg降至2.07kg/吨氨醇,吨氨醇脱硫运行费用由14.75元降至9元。每年处理生产47万吨合成氨醇所需的半水煤气,可节约成本270万元。