为进一步挖掘生产装置的潜能,我公司在三聚氰胺工段烟气余热回收方面再出新招。
    一是三胺净化器以前用循环水冷却降温,浪费掉了一部分热量,通过改造后净化器采用30℃冷脱盐水进行降温冷却,回收热量后冷脱盐水温度可提高至110℃,后再进入溴化锂蒸汽冷凝液槽,可节约标煤257Kg/h;二是三聚氰胺熔盐炉烟气经过热气包、气包,以及空气预热后,排放的烟气温度高达200℃,为了更好的利用好这部分热量,公司在布袋除尘器的进口方管上增加换热管,将三聚氰胺溴化锂的蒸汽冷凝液进行加热提温,加热后的热水再送锅炉使用,高热量的烟气可使冷凝液温度由100℃升至116℃,烟气温度由200℃降至160℃,实施后可节约标煤34Kg/h。
    两项合计年节约煤55440吨,降低成本近100万元。该工程现已调试完成投运并达标达产。